一季度以來(lái),武鋼燒結(jié)廠一燒SDA煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,綜合脫硫效率達(dá)87.8%,二氧化硫與煙粉塵排放濃度兩項(xiàng)指標(biāo)分別為58mg/m3和5mg/m3,均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
穩(wěn)定生產(chǎn),調(diào)整操作。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,將燒結(jié)機(jī)廢棄溫度控制在120-140℃之間。加大溝通力度,及時(shí)傳遞燒結(jié)機(jī)啟停及風(fēng)門開(kāi)關(guān)信息,關(guān)注入口煙氣含量及溫度變化,及時(shí)通知脫硫操作員進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)控制生石灰消化罐溫度,調(diào)節(jié)漿液噴漿比例,有效控制出口溫度及出口硫含量。加強(qiáng)崗位巡視力度,確保數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi),及時(shí)消除因誤差過(guò)大對(duì)脫硫操作帶來(lái)的問(wèn)題。
強(qiáng)化學(xué)習(xí),提升技能。建立脫硫設(shè)備每月培訓(xùn)制度,組織燒結(jié)中控崗位人員學(xué)習(xí)脫硫知識(shí),熟悉并掌握脫硫技術(shù)和操作技能。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),使崗位人員熟練掌握操作界面各項(xiàng)參數(shù),并對(duì)照燒結(jié)機(jī)入口煙溫和二氧化硫濃度,及時(shí)調(diào)整用水量、用灰量及漿液流量,根據(jù)操作界面運(yùn)行反饋,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,聯(lián)系維保人員處理。
設(shè)備檢查,狀態(tài)受控。制訂維保人員2小時(shí)巡檢,操作室人員隨機(jī)抽查的巡檢模式。對(duì)油位是否合適,冷卻水是否充足,有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象開(kāi)展排查。通過(guò)緊固各部位螺絲,及時(shí)為設(shè)備添油加水,力爭(zhēng)把設(shè)備隱患消除在萌芽中。一季度以來(lái),共整改缺陷40余項(xiàng)。
穩(wěn)定生產(chǎn),調(diào)整操作。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,將燒結(jié)機(jī)廢棄溫度控制在120-140℃之間。加大溝通力度,及時(shí)傳遞燒結(jié)機(jī)啟停及風(fēng)門開(kāi)關(guān)信息,關(guān)注入口煙氣含量及溫度變化,及時(shí)通知脫硫操作員進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)控制生石灰消化罐溫度,調(diào)節(jié)漿液噴漿比例,有效控制出口溫度及出口硫含量。加強(qiáng)崗位巡視力度,確保數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi),及時(shí)消除因誤差過(guò)大對(duì)脫硫操作帶來(lái)的問(wèn)題。
強(qiáng)化學(xué)習(xí),提升技能。建立脫硫設(shè)備每月培訓(xùn)制度,組織燒結(jié)中控崗位人員學(xué)習(xí)脫硫知識(shí),熟悉并掌握脫硫技術(shù)和操作技能。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),使崗位人員熟練掌握操作界面各項(xiàng)參數(shù),并對(duì)照燒結(jié)機(jī)入口煙溫和二氧化硫濃度,及時(shí)調(diào)整用水量、用灰量及漿液流量,根據(jù)操作界面運(yùn)行反饋,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,聯(lián)系維保人員處理。
設(shè)備檢查,狀態(tài)受控。制訂維保人員2小時(shí)巡檢,操作室人員隨機(jī)抽查的巡檢模式。對(duì)油位是否合適,冷卻水是否充足,有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象開(kāi)展排查。通過(guò)緊固各部位螺絲,及時(shí)為設(shè)備添油加水,力爭(zhēng)把設(shè)備隱患消除在萌芽中。一季度以來(lái),共整改缺陷40余項(xiàng)。