2014年,通鋼公司精棒線全面投產(chǎn)。由于經(jīng)驗不足,問題和故障頻繁出現(xiàn)和發(fā)生。為了更好地觀察、研究和解決問題,每天在生產(chǎn)現(xiàn)場,總會有一位中等身材、戴著眼鏡、年過半百的中年人,與其他工程技術(shù)人員一起蹲守在現(xiàn)場,他就是通鋼公司第二鋼軋廠精棒線生產(chǎn)技術(shù)科科長耿有祥。
組織生產(chǎn)的行家
精棒線的短應力軋機不同于棒材和型鋼廠的軋機,主軋線上沒有軋機牌坊,更換規(guī)格時,基本上是軋機上線后,由軋鋼調(diào)整工進行精調(diào)后再進行生產(chǎn),導致調(diào)整時間長,生產(chǎn)組織難度加大,作業(yè)率低。對此,作為生產(chǎn)技術(shù)科的科長,在生產(chǎn)組織上,耿有祥根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)規(guī)格,摸索出了可以采取由大到小的模式,進行組織生產(chǎn)。為了減少事故和故障,他把生產(chǎn)組織的重點放在強化生產(chǎn)準備上,并提出“要想保證軋機生產(chǎn)順暢,首先必須要保證軋機上線前調(diào)整到位,上線后直接具備生產(chǎn)條件”的建議。建議采納實施后,不僅保證了軋機調(diào)整的精度,還大大提高了精棒線的生產(chǎn)效率。
今年年初,精棒線生產(chǎn)45號、20號鋼,直徑14—65毫米圓鋼27個規(guī)格,用的是第一鋼軋廠生產(chǎn)的160方鑄坯,鑄坯和精棒軋機不匹配。對此,耿有祥與技術(shù)人員反復研究,最后采取用200方導衛(wèi)替代160方導衛(wèi)、修改粗軋造型等方法解決了這個難題。目前,換方只需15分鐘,輥和導衛(wèi)都不用更換,既保證了生產(chǎn)順暢,又降低了生產(chǎn)成本。
提升質(zhì)量的行家
質(zhì)量問題是困擾精品棒線的最大問題。在組織生產(chǎn)中,耿有祥發(fā)現(xiàn)軋制規(guī)格頻繁更換是影響產(chǎn)品質(zhì)量的一個重要原因。他根據(jù)實際生產(chǎn)情況優(yōu)化料型,并對軋制程序進行了改進和完善,不僅使軋鋼操作更加簡便,對控制廢次品及二級品也起到了促進作用。
為解決CrMo系列及20CrMnTiH齒輪鋼剪切彎曲問題,耿有祥帶領(lǐng)軋線工程技術(shù)人員,通過調(diào)整加熱溫度,減少了鋼材在剪切過程中產(chǎn)生的彎曲現(xiàn)象。他還組織技術(shù)人員,進行了碳化鎢的投入使用工作,針對碳化鎢刀具的修復及使用進行了攻關(guān)。對直徑14毫米—40毫米的圓鋼成品孔型進行了重新設(shè)計,效果明顯,基本上解決了鋼材上臺現(xiàn)象和橢圓度超差問題。目前,二級品比例控制在0.35%、次品比例控制在0.07%。
今年以來,他又對直徑42毫米—80毫米等大規(guī)格圓鋼成品孔型進行了設(shè)計。目前,設(shè)計工作已經(jīng)完成,正在進行調(diào)試。
技術(shù)創(chuàng)效的行家
針對精棒線生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的難題,耿有祥起到了技術(shù)帶頭人的作用。在開發(fā)齒輪鋼初期,軋線生產(chǎn)最大的難題是定尺剪切后的彎曲問題,導致生產(chǎn)節(jié)奏緩慢。為了控制定尺剪切溫度,耿有祥帶領(lǐng)工程技術(shù)人員連續(xù)多日蹲守在現(xiàn)場觀察、分析原因,通過采取調(diào)整軋線輥道、活套冷卻水、軋制加熱溫度等方法,有效緩解了齒輪鋼定尺剪切彎曲的難題。
在生產(chǎn)非調(diào)質(zhì)鋼F38MnVS、F45MnVS和易切鋼Y35、Y45過程中,由于含硫比較高,軋制過程常會出現(xiàn)頭部開裂現(xiàn)象,導致粗、中軋機組含鋼,加大了生產(chǎn)組織難度。針對這一問題,耿有祥參與并組織相關(guān)人員,通過對軋機加保溫罩,對成品孔型進行改進,以及調(diào)整高壓水除鱗系統(tǒng)參數(shù)和孔型參數(shù)等措施,有效緩解了更換規(guī)格時產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)整難度加大,生產(chǎn)過程中耳子缺陷不容易控制等問題。
去年下半年,耿有祥發(fā)現(xiàn)成品軋機上線軋槽沒有將其進行倒角,導致軋制過程中軋件出現(xiàn)棱線,使得成品軋材部分被判為二級品、次品,降低了成材率。他通過觀察和反復論證,設(shè)計了三種規(guī)格的倒角刀,對不同規(guī)格的軋輥進行倒角,大大提高了軋材的外觀質(zhì)量和成材率。去年,精棒線綜合成材率達到95.33%,同比提高了2.64%。
組織生產(chǎn)的行家
精棒線的短應力軋機不同于棒材和型鋼廠的軋機,主軋線上沒有軋機牌坊,更換規(guī)格時,基本上是軋機上線后,由軋鋼調(diào)整工進行精調(diào)后再進行生產(chǎn),導致調(diào)整時間長,生產(chǎn)組織難度加大,作業(yè)率低。對此,作為生產(chǎn)技術(shù)科的科長,在生產(chǎn)組織上,耿有祥根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)規(guī)格,摸索出了可以采取由大到小的模式,進行組織生產(chǎn)。為了減少事故和故障,他把生產(chǎn)組織的重點放在強化生產(chǎn)準備上,并提出“要想保證軋機生產(chǎn)順暢,首先必須要保證軋機上線前調(diào)整到位,上線后直接具備生產(chǎn)條件”的建議。建議采納實施后,不僅保證了軋機調(diào)整的精度,還大大提高了精棒線的生產(chǎn)效率。
今年年初,精棒線生產(chǎn)45號、20號鋼,直徑14—65毫米圓鋼27個規(guī)格,用的是第一鋼軋廠生產(chǎn)的160方鑄坯,鑄坯和精棒軋機不匹配。對此,耿有祥與技術(shù)人員反復研究,最后采取用200方導衛(wèi)替代160方導衛(wèi)、修改粗軋造型等方法解決了這個難題。目前,換方只需15分鐘,輥和導衛(wèi)都不用更換,既保證了生產(chǎn)順暢,又降低了生產(chǎn)成本。
提升質(zhì)量的行家
質(zhì)量問題是困擾精品棒線的最大問題。在組織生產(chǎn)中,耿有祥發(fā)現(xiàn)軋制規(guī)格頻繁更換是影響產(chǎn)品質(zhì)量的一個重要原因。他根據(jù)實際生產(chǎn)情況優(yōu)化料型,并對軋制程序進行了改進和完善,不僅使軋鋼操作更加簡便,對控制廢次品及二級品也起到了促進作用。
為解決CrMo系列及20CrMnTiH齒輪鋼剪切彎曲問題,耿有祥帶領(lǐng)軋線工程技術(shù)人員,通過調(diào)整加熱溫度,減少了鋼材在剪切過程中產(chǎn)生的彎曲現(xiàn)象。他還組織技術(shù)人員,進行了碳化鎢的投入使用工作,針對碳化鎢刀具的修復及使用進行了攻關(guān)。對直徑14毫米—40毫米的圓鋼成品孔型進行了重新設(shè)計,效果明顯,基本上解決了鋼材上臺現(xiàn)象和橢圓度超差問題。目前,二級品比例控制在0.35%、次品比例控制在0.07%。
今年以來,他又對直徑42毫米—80毫米等大規(guī)格圓鋼成品孔型進行了設(shè)計。目前,設(shè)計工作已經(jīng)完成,正在進行調(diào)試。
技術(shù)創(chuàng)效的行家
針對精棒線生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的難題,耿有祥起到了技術(shù)帶頭人的作用。在開發(fā)齒輪鋼初期,軋線生產(chǎn)最大的難題是定尺剪切后的彎曲問題,導致生產(chǎn)節(jié)奏緩慢。為了控制定尺剪切溫度,耿有祥帶領(lǐng)工程技術(shù)人員連續(xù)多日蹲守在現(xiàn)場觀察、分析原因,通過采取調(diào)整軋線輥道、活套冷卻水、軋制加熱溫度等方法,有效緩解了齒輪鋼定尺剪切彎曲的難題。
在生產(chǎn)非調(diào)質(zhì)鋼F38MnVS、F45MnVS和易切鋼Y35、Y45過程中,由于含硫比較高,軋制過程常會出現(xiàn)頭部開裂現(xiàn)象,導致粗、中軋機組含鋼,加大了生產(chǎn)組織難度。針對這一問題,耿有祥參與并組織相關(guān)人員,通過對軋機加保溫罩,對成品孔型進行改進,以及調(diào)整高壓水除鱗系統(tǒng)參數(shù)和孔型參數(shù)等措施,有效緩解了更換規(guī)格時產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)整難度加大,生產(chǎn)過程中耳子缺陷不容易控制等問題。
去年下半年,耿有祥發(fā)現(xiàn)成品軋機上線軋槽沒有將其進行倒角,導致軋制過程中軋件出現(xiàn)棱線,使得成品軋材部分被判為二級品、次品,降低了成材率。他通過觀察和反復論證,設(shè)計了三種規(guī)格的倒角刀,對不同規(guī)格的軋輥進行倒角,大大提高了軋材的外觀質(zhì)量和成材率。去年,精棒線綜合成材率達到95.33%,同比提高了2.64%。