僅成立了3年多的沙鋼冷軋廠,是如何在嚴(yán)峻的鋼鐵市場中提升自己的競爭力的?
精益求精提質(zhì)量
質(zhì)量穩(wěn)定是該廠贏得客戶芳心的核心。
今年初,該廠創(chuàng)新提出“四抓”,即抓工藝執(zhí)行、抓工裝管理、抓標(biāo)準(zhǔn)化操作、抓清潔生產(chǎn),確定了各項質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要向國內(nèi)同類產(chǎn)品第一梯隊水平靠攏的目標(biāo)。
表面質(zhì)量是該廠質(zhì)量攻關(guān)的一個“攔路虎”,但這只“攔路虎”在今年初成功被降服。經(jīng)過一段時間的跟蹤分析驗證,他們發(fā)現(xiàn),原來制約產(chǎn)品表面質(zhì)量主要是由于工裝件的管理不到位所致,等到出現(xiàn)表面質(zhì)量問題的時候才采取補(bǔ)救措施,產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)然上不去。為此,該廠提出工裝件要實行精細(xì)化管理,由原先的事后補(bǔ)救到現(xiàn)在的提前預(yù)防,成功將質(zhì)量隱患扼殺在搖籃里。酸軋機(jī)組破鱗拉矯機(jī)工作輥直接與帶鋼接觸,屬于典型的易損耗件,他們設(shè)定專人檢查作輥表面,酸軋表面判次比例從原先的13%(占總次品量比例)下降到目前的8%以下。
對于一些因員工責(zé)任心不到位而出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,如違反工藝執(zhí)行、沒有標(biāo)準(zhǔn)化操作等,該廠重新修訂二、三級經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,全面推進(jìn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),大力開展操作技術(shù)培訓(xùn),提高質(zhì)量獎罰規(guī)定,充分調(diào)動了廣大員工的積極性。
精細(xì)管理降成本
成本管控是該廠在激烈的市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。
成材率越高,成本就越少,因此如何控制頭尾剪切量成為他們的攻克方向。該公司酸軋車間積極開展頭尾最小剪切量攻關(guān),嚴(yán)格控制頭尾剪切管理規(guī)定,提出了以下要求:原料厚度小于2.5毫米,外圈剪切量不超過5米,內(nèi)圈剪切量不超過6米;原料厚度不小于2.5毫米,外圈剪切量不超過4米,內(nèi)圈剪切量不超過5米。這一措施有效地提高了成材率。
設(shè)備維修費(fèi)用也是該廠成功管控的“重頭戲”。今年2月份,該廠公輔車間對氣保站壓縮機(jī)進(jìn)出口閥進(jìn)行更換檢修,當(dāng)閥體拆下來后,常日班檢修班長倪東平發(fā)現(xiàn),閥門上有部分零部件保持完好,可持續(xù)使用,于是,他當(dāng)即組織人員對廢舊進(jìn)排氣閥進(jìn)行拆解清洗和修復(fù)拼裝。經(jīng)過連續(xù)兩天的緊張工作,從32個報廢閥中成功拼裝出12個可用閥門,節(jié)約設(shè)備檢修費(fèi)用1萬余元。大連退車間鉗工方余忠發(fā)揮聰明才智,對一進(jìn)口備件實施國產(chǎn)化改造,不僅降低了人工強(qiáng)度,而且減少備件費(fèi)用3.2萬元。
此外,該廠還千方百計降低水、電、風(fēng)、氣、油的消耗。通過攻關(guān),目前,該類指標(biāo)均實現(xiàn)了逐月下降。
精品開發(fā)拓市場
新品迭出是該廠保持核心競爭力的優(yōu)勢。
該廠積極響應(yīng)公司“兩高、兩提”戰(zhàn)略,聯(lián)合相關(guān)技術(shù)部門,充分發(fā)揮“產(chǎn)銷研一體化”優(yōu)勢,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,加速新品研發(fā),不斷提升冷軋產(chǎn)品的檔次和效益水平。
沙鋼冷軋W600牌號硅鋼是該廠硅鋼牌號中最具附加值的牌號。由于其使用于各類電機(jī)產(chǎn)品,產(chǎn)品性能等要求非??量?。該廠技術(shù)科通過多次成分性能的調(diào)試和總結(jié)分析,最終使得該產(chǎn)品性能達(dá)到甚至超過了同行廠家水平,國內(nèi)多個知名家電廠家紛至沓來,并獲得了用戶的一致好評。1月~4月份,沙鋼硅鋼W600累計生產(chǎn)銷售3.2萬噸,平均每月銷售量達(dá)8000噸,合格率達(dá)97%,
酸洗汽車結(jié)構(gòu)用鋼也是該廠的暢銷產(chǎn)品。銷售產(chǎn)品包括汽車底盤用鋼、車輪用鋼、車廂底板以及其它沖壓件等,月銷售量超萬噸。