7月份,方大九鋼軋鋼廠四條生產(chǎn)線五座加熱爐汽化系統(tǒng)產(chǎn)生的高溫飽和蒸汽首次實(shí)現(xiàn)全部回收,共回收蒸汽17180噸,標(biāo)志著該廠能源二次利用邁出了新的步伐,也成為了該廠降本增效新的亮點(diǎn),此舉為公司創(chuàng)效214.75萬元。
高溫飽和蒸汽是加熱爐正常生產(chǎn)過程中冷卻爐內(nèi)水粱而形成的副產(chǎn)品,前期由于多方面的原因無法回收二次利用,高溫飽和蒸汽的大量放散造成了能源的浪費(fèi),影響了公司效益提升。7月份,方大九鋼建成6兆瓦蒸汽發(fā)動機(jī)組投入運(yùn)行,為蒸汽的能源再利用創(chuàng)造了條件。為配合這一項(xiàng)目的實(shí)施,軋鋼廠早在去年底就開始著手對汽化系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用目前國內(nèi)先進(jìn)的水汽分離技術(shù),完成了高線、高棒、棒材三座加熱爐汽化系統(tǒng)的一次、二次水汽分離裝置的設(shè)計、制作、施工,加之2013年底對中板兩座加熱爐汽化系統(tǒng)水汽分離裝置的改造,徹底解決了全廠五座加熱爐蒸汽含水量高的問題,使產(chǎn)生的高溫飽和蒸汽完全滿足蒸汽發(fā)電需要。
目前,方大九鋼四條生產(chǎn)線加熱爐產(chǎn)生的高溫飽和蒸汽基本做到100%的能源二次利用,方大九鋼正對各生產(chǎn)線蒸汽管道開展排查,堵塞泄漏,努力實(shí)現(xiàn)效益最大化。