熱卷箱開(kāi)啟“節(jié)電模式”
“熱卷箱的‘節(jié)電模式’就是贊,一年下來(lái)足足節(jié)電30.3萬(wàn)度。”這些天,在該中心1780產(chǎn)線節(jié)能降耗公示欄內(nèi),一個(gè)節(jié)電數(shù)字吸引了大家的關(guān)注。為了一探究竟,筆者在熱心工友的指引下,見(jiàn)到了“節(jié)電模式”的主研人劉文杰。
在熱卷箱安全區(qū)域,順著劉文杰手指的方向,筆者看到熱卷箱在直通模式下,卷板快速運(yùn)行,而此時(shí)上下彎曲輥和矯平輥的速度為零,這正是“節(jié)電模式”的關(guān)鍵。“隨著節(jié)能降耗空間的變小,了解產(chǎn)線設(shè)備的‘習(xí)性’,研究每一個(gè)細(xì)節(jié),才能成功封堵‘失血點(diǎn)’。”劉文杰深有感觸道。
在全員節(jié)能降耗意識(shí)漸濃的當(dāng)下,32歲的劉文杰,是1780產(chǎn)線投產(chǎn)后進(jìn)駐產(chǎn)線的首批電氣自動(dòng)化專業(yè)人員。劉文杰在梳理降耗提升項(xiàng)目時(shí),熱卷箱的上下彎曲輥和矯平輥引起了他的注意。原來(lái),卷板在處于直通模式時(shí),熱卷箱上下彎曲輥和矯平輥雖不接觸卷板,但是它們?nèi)匀浑S熱卷箱的系統(tǒng)速度高速轉(zhuǎn)動(dòng),造成了能源的浪費(fèi)。
錙銖必較的劉文杰,第一時(shí)間投入到攻關(guān)中。他通過(guò)修改程序、增加邏輯塊等辦法,成功開(kāi)發(fā)了熱卷箱的“節(jié)電模式”,實(shí)現(xiàn)了熱卷箱在直通模式下彎曲輥和矯平輥速度為零,有效降低了電耗。
除鱗水有了“最強(qiáng)大腦”
11月14日,在河鋼承鋼中寬帶產(chǎn)線精軋操作臺(tái)上,自動(dòng)化中心技術(shù)員于宏宇目不轉(zhuǎn)睛地盯著除鱗水控制畫(huà)面,同他一起的還有崗位操作工。當(dāng)看到除鱗水量按照帶鋼所需噴灑時(shí),操作工李師傅高興地說(shuō)道:“于工真不簡(jiǎn)單,有了這個(gè)精軋除鱗水自動(dòng)調(diào)節(jié)模型,操作簡(jiǎn)單,節(jié)水效果還好。”
“降耗一定要善于總結(jié)分析,通過(guò)數(shù)據(jù)、參數(shù)的對(duì)比,找到提升點(diǎn)。”在總結(jié)交流會(huì)上,于宏宇介紹說(shuō)。這也是他降耗的“秘訣”。在10月初的一次點(diǎn)檢工作中,精軋除鱗水的一個(gè)噴水動(dòng)作引起了于宏宇的思考。原來(lái),除鱗水的噴灑時(shí)機(jī)與帶鋼運(yùn)行速度有時(shí)不一致,致使噴灑提前,或者滯后。經(jīng)過(guò)程序數(shù)據(jù)對(duì)比,他驗(yàn)證了自己的判斷。他隨即,對(duì)除鱗控制程序進(jìn)行一翻詳盡的研究,確定了開(kāi)發(fā)精軋除鱗水自動(dòng)調(diào)節(jié)模型的思路。
目標(biāo)確定后,于宏宇完成了自調(diào)節(jié)模型的編程,并通過(guò)對(duì)不同帶鋼除鱗時(shí)機(jī)的多次模擬試驗(yàn),收集到了最佳除鱗時(shí)機(jī)數(shù)據(jù),最終完成了精軋除鱗水自動(dòng)調(diào)節(jié)模型的完善工作。上線后,果真像于宏宇想的那樣:當(dāng)操作工輸入帶鋼型號(hào),除鱗程序就會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)除鱗時(shí)機(jī),實(shí)現(xiàn)除鱗水的精確控制,預(yù)計(jì)年可節(jié)水1.3萬(wàn)噸以上。
板坯進(jìn)入“智能時(shí)間”
11月8日,在河鋼承鋼二棒產(chǎn)線加熱爐主控室,該中心技術(shù)員劉鵬正在產(chǎn)線“板坯入爐定位運(yùn)行效果”展板前駐足。當(dāng)看到半個(gè)月以來(lái)板坯疊鋼次數(shù)為零、噸鋼煤氣消耗降低2.51立方米時(shí),劉鵬露出了滿意的笑容。
“進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)時(shí)要多方面考慮,這樣可以取得一舉多得的效果。”劉鵬說(shuō)到了,也做到了。作為產(chǎn)線技術(shù)“大拿”,劉鵬將節(jié)能降耗的意識(shí)貫徹到工作的方方面面。一次,他在與加熱爐操作工聊天中,得知入爐板坯實(shí)際調(diào)整時(shí),需要操作工手動(dòng)調(diào)整板坯間距,影響了軋制節(jié)奏,延長(zhǎng)了板坯的入爐時(shí)間,進(jìn)而增加了煤氣消耗,尤其是混裝情況下。這對(duì)于愛(ài)較真兒的劉鵬來(lái)說(shuō),可是心頭大事。
劉鵬利用手頭有限的資料,一步步摸索著對(duì)原有控制程序進(jìn)行破解,了解開(kāi)發(fā)人員的編程思路,深入研究程序的核心部分,努力找到突破口。功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)5天的不懈努力,劉鵬“吃透”了整套控制程序,并制定了提升方案。
正如劉鵬所想,改進(jìn)后,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)線非正常工況下的自動(dòng)裝鋼,不僅提高了生產(chǎn)效率,降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,還降低了煤氣消耗,降費(fèi)顯著。