鞍鋼股份煉鋼總廠三分廠的RH爐外精煉設(shè)備系統(tǒng),是生產(chǎn)高附加值精品鋼種的核心設(shè)備。過去,RH爐外精煉設(shè)備存在設(shè)備維護(hù)成本高、能源介質(zhì)未充分利用、真空故障難查找等問題。這些問題也成為制約該廠降本增效的一塊“硬骨頭”。
問題點(diǎn)就是創(chuàng)新點(diǎn)。林學(xué)斌帶領(lǐng)創(chuàng)新工作室成員圍繞RH爐外精煉設(shè)備,開展了“RH真空處理設(shè)備功能提升與節(jié)能技術(shù)開發(fā)”項目攻關(guān)。在大家的共同努力下,他們改變了RH蒸汽泵的開啟配合方式,將轉(zhuǎn)爐回收的蒸汽用于RH爐生產(chǎn),他們還制作了新型固定式調(diào)槍裝置實(shí)現(xiàn)了安全模式調(diào)槍等等。
項目成果運(yùn)用后,煉鋼總廠RH爐設(shè)備故障率及故障處理時間顯著減少,產(chǎn)能得到提升,工人檢修安全得到保障,能源成本大幅降低,噸鋼節(jié)省成本0.94元。同時改變了出現(xiàn)故障問題依靠國外技術(shù)支持的情況,促進(jìn)了整個煉鋼成本的降低,近三年來累計降本創(chuàng)效2000萬元。