為了減少故障時間,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,保證軋鋼生產(chǎn)順行,西林軋鋼總廠維修車間于日前對一軋冷床移鋼小車進(jìn)行了改造。 冷床移鋼小車是將鋼輸送到輸出輥道的主要設(shè)備之一。而隨著軋鋼產(chǎn)能的釋放,使移鋼小車車體變形,拉桿彎曲、斷裂,故障頻繁發(fā)生。針對此情況,該車間經(jīng)過反復(fù)研究,不斷實踐,決定將變形的車體進(jìn)行校正,利用鋼板和圓鋼,通過下料和反復(fù)焊接,對拉桿進(jìn)行了制作,這樣,不但增加了移鋼小車的摩擦強度,增加了其耐磨性和承受載荷能力,而且還方便了移鋼小車的調(diào)整和維護(hù)。使用周期由原來的12天延長到現(xiàn)在的20天。同時,檢修時間也由原來的40分鐘縮短到現(xiàn)在的15分鐘,節(jié)省了25分鐘。此舉,不僅為生產(chǎn)贏得了時間,為軋鋼生產(chǎn)提供了可靠保證,還可為公司一年創(chuàng)效2.5萬元。