晉鋼集團(tuán)軋鋼廠第五車間加熱爐采用二位三通集中換向系統(tǒng),運(yùn)行期間,操作人員發(fā)現(xiàn)換向時(shí)爐壓波動(dòng)大:換向瞬間,爐壓最高達(dá)100余帕。大量火焰從爐門口噴出,不僅惡化了操作環(huán)境,致使周圍設(shè)備故障頻發(fā),還存在一定的安全隱患。
為此,由軋鋼廠電氣工程師和爐窯工程師牽頭,組織相關(guān)人員蹲點(diǎn)觀察,結(jié)合PLC控制程序查找爐壓波動(dòng)規(guī)律,現(xiàn)場(chǎng)辦公,反復(fù)進(jìn)行討論、分析、驗(yàn)證,終于找到了爐壓波動(dòng)大的癥結(jié),即空氣、煤氣換向時(shí)差過短,進(jìn)氣排煙換向時(shí)無(wú)時(shí)差,造成換向瞬間進(jìn)氣量大于排氣量,爐膛壓力瞬間增高。針對(duì)以上情況,電氣工程師對(duì)換向系統(tǒng)PLC控制程序進(jìn)行了優(yōu)化處理,通過現(xiàn)場(chǎng)多次調(diào)試、比對(duì),最終決定將空氣、煤氣換向時(shí)差延長(zhǎng)1秒,將進(jìn)氣、排煙時(shí)差由零調(diào)整為1.5秒。
改進(jìn)實(shí)施后,爐膛壓力波動(dòng)明顯減小,爐壓最高不超過50Pa,爐門口噴火現(xiàn)象有效得到遏制,鋼坯氧化燒損顯著降低,周圍設(shè)備工作環(huán)境、人員操作環(huán)境明顯得到改善。