今年初以來,面對鐵水磷含量較高、轉爐廢鋼加入量大、渣料加入量不穩(wěn)定的問題,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠組織轉爐關鍵技術人員外出對標學習,積極對標周邊鋼鐵企業(yè)。
對標學習后,該單位技術人員結合龍鋼公司外圍原料條件及生產實際情況,通過理論核算,結合爐渣堿度及過程操作化渣、鋼水成品磷控制情況,在確保爐況不受影響、操作穩(wěn)定的前提下,優(yōu)化轉爐石灰加入量的核算方式,將其調整為鐵水單硅配加定量石灰的快速核算模式,制訂單爐石灰量配加下限標準,取消了單爐配加石灰余量的核算模式。同時,優(yōu)化渣料結構,降低鈣鎂石灰石用量,提高自制污泥球使用量。
同時,該單位在轉爐上料系統石灰倉加振篩除灰沫,將灰沫收集到灰罐,利用安裝的氣壓泵,將轉爐高鈣灰沫用中壓氮氣送入除塵灰倉,集中收集后利用罐車運至燒結,配加至燒結工序進行有效利用。因轉爐使用石灰質量不同,該單位積極改進原有的兩種石灰混合入倉的模式,要求上料區(qū)域對供煉鋼活性石灰按廠家分倉堆放,高位料倉按對應廠家分開入倉。該單位要求原料區(qū)域負責人每班接班2小時內對現場各家石灰進行消化實驗,將石灰生燒、雜石比例信息及時反饋至轉爐爐前,轉爐煉鋼職工根據各家石灰的生燒比例、雜石含量、爐型情況確定各家石灰的加入比例,進一步降低石灰消耗及渣料消耗。
自7月份初開始實施后,該廠120噸轉爐石灰加入量降幅明顯,7月份噸鋼石灰加入量降低約3kg,鋼鐵料消耗較6月份降低2kg/t,月可降低生產成本約400萬元。