6月22日,中冶寶鋼完成南鋼2號脫硫KR法工藝改造,新增一座脫硫攪拌站熱負(fù)荷試車成功,投產(chǎn)運(yùn)行,后期將有效減少脫硫系統(tǒng)煙塵,提高環(huán)保,同時(shí)提高鐵水質(zhì)量。南鋼2號脫硫站原采用鎂粉加石灰攪拌方式對鐵水進(jìn)行脫硫,現(xiàn)對脫硫系統(tǒng)工藝進(jìn)行優(yōu)化升級,增設(shè)一臺19噸重的攪拌升降設(shè)備,僅用石灰攪拌脫硫,實(shí)現(xiàn)節(jié)本降耗提升環(huán)保。中冶寶鋼于去年6月實(shí)施該項(xiàng)技術(shù)改造,后因煉鋼廠房延長增設(shè)行車項(xiàng)目先行施工,故此該項(xiàng)改造停工半年,年后重啟施工。
中冶寶鋼主要完成舊脫硫站設(shè)備拆除,新建一座鋼結(jié)構(gòu)脫硫站、電氣室擴(kuò)建、安裝攪拌升降小車及電氣儀表等設(shè)備、另有地坪修整、系統(tǒng)調(diào)試等。因施工場地受限,無法使用吊機(jī),增加攪拌升降設(shè)備安裝難度,施工人員借助一臺10噸電葫蘆與手拉葫蘆倒運(yùn)設(shè)備安裝就位。脫硫站主體結(jié)構(gòu)安裝于5月完成,攪拌設(shè)備安裝于6月初完成,輔助設(shè)施近日完成,22日全線聯(lián)動運(yùn)行,系統(tǒng)熱負(fù)荷成功。