河鋼邯鋼冷軋廠設備管理科以公司“強化管理提升,助力企業創效”專項行動為契機,以“科室服務產線,解決產線難題”為宗旨,全面攻關產線難題,提升設備保障水平,為高效生產創造設備條件。通過對酸軋線酸槽增加糾偏裝置、2號熱鍍鋅冷卻塔頂增加糾偏壓輥等措施,3月份酸軋線產量達到16.3萬噸,2號熱鍍鋅線產量達到4.02萬噸,產量均創下歷史最好水平。
據了解,酸軋線在出酸槽處帶鋼跑偏一直是制約酸軋線提產增效的難題,2月份因帶鋼跑偏造成停車事故15小時以上,嚴重制約酸軋線的高效生產目標完成。同時,2號熱鍍鋅線帶鋼出鋅鍋后在冷卻塔頂跑偏,產線只能降速生產,機時產量只能達到每小時38噸,嚴重制約產線產能的提升。
該廠設備管理科以解決產線突出問題為重點,著力消除制約高效生產的瓶頸問題。針對酸軋線出酸槽處跑偏問題,積極組織設備技術人員通過將6號、7號擠干輥底座優化為帶液壓缸糾偏的底座結構,并在酸槽出口新增EMG檢測框架,實現糾偏的閉環控制。經過電氣人員的多次調試,糾偏裝置實現自動控制,有效解決了酸軋線在出酸槽處跑偏的問題。
針對2號熱鍍鋅線出鋅鍋后在冷卻塔頂跑偏掛邊的問題,該廠設備管理科組織技術人員對帶鋼跑偏進行了分析,并結合工藝特點,在冷卻塔頂轉平輥后增加一組壓輥,利用壓輥兩側不同的壓下量,使帶鋼朝受力大的一側移動,實現帶鋼始終處于轉平輥中部穩定運行,對帶鋼跑偏進行有效的控制。該壓輥投用后,生產1.5毫米厚度帶鋼時,工藝速度由跑偏前的每分鐘36米提高到了每分鐘60米,機時產量由跑偏前的每小時38噸提高到每小時68噸。