調思路、抓源頭,做足混勻工作
為提高含鐵料混勻效果,漢鋼公司燒結廠將一次料場斗輪機堆料作業調整為鱗形堆料方式,保證了單品種成分和粒度穩定性。實行行走、懸臂旋轉、俯仰動作相互結合的取料作業,料垛從上而下進行階梯式取料。并建立單元堆料機制,將混勻礦造堆分為多個單元,在堆料過程中對使用原料進行取樣化驗,綜合分析得出堆料混勻礦與目標混勻礦的成分差異,實時調整堆料配比,促使混勻礦成分不斷向目標成分靠攏,從而降低成分偏差。將FeO、CaO等6種元素以及對應燒結礦成分納入評價標準,形成混勻礦質量全成分評價體系,為超厚料層燒結生產提供理論指導,保證鐵前工藝質量的穩定。
補短板、抓細節,改善料層透氣性
針對料層厚度提高后透氣性降低的問題,漢鋼公司燒結廠一是通過使用制粒機導流技術,延長造球時間,提高混合料制粒效果;二是利用水煤氣反應機理,在燒結機料面上噴灑蒸汽,有效提升廢氣溫度,改善熱態透氣性;三是使用料面打孔機,增加料面的有效通風面積,同時改善通風的均勻性;四是將爐篦條之間的間隙上調2.5mm,有效增加爐篦條通風面積,改造后爐篦條通風面積提升8%。提升料層透氣性,確保超厚料層燒結項目順利實施。
盯難點,抓關鍵,解決質量偏析
針對料層上、下部燒結溫度不均勻,燒結廠對料層進行“九宮格”式取樣,經化驗后發現有質量偏析的情況。燒結廠通過強化焦末粒度管控,穩定焦末平均粒徑;將點火爐更換為空氣單預熱一體式節能型燒結點火爐,預熱點火空氣至80℃以上,補充料層上部熱量;實施混合料分段加水,>8mm比例降低7.2%,3~8mm比例提升5.2%,有效降低混合料大粒度偏析;摸索確定合適的九輥布料器角度及九輥間距,改善混合料粒度分布等措施,補充料層上部熱量,解決質量偏析。
強基礎、抓管理,創新工作機制
以問題為導向,倒逼工作創新。漢鋼公司燒結廠將超厚料層燒結過程中的難點重點形成燒結問題庫,通過創新激勵機制,調整績效考核辦法,健全容錯糾錯機制,給干事者撐腰鼓勁,激發燒結廠全員工作的熱情和內生動力。打造數據燒結,集中力量推進標準化及模型化的建設,根據原料及生產實際情況,形成操作標準21期;通過大量的數據統計分析,形成燒結機流量控制、風量控制、水分控制、FeO控制、堿度控制等8個操作模型。由四名年輕的技術人員牽頭,持續性開展穩定超厚料層燒結窄區間指標研究活動,對影響指標因素分析總結,深挖數據背后的原因,制定措施當日整改次日驗證形成閉環,帶動了全工序操作理念的轉變,有效的推進了燒結礦質量的提升。
據悉,在超厚料層燒結關鍵技術研究與應用過程中,漢鋼公司形成1項實用性專利,發表5篇論文,提煉1項科技成果,被評級為國際領先,并榮獲陜西省“三新三小”創新競賽活動二等獎,陜西省冶金科學技術一等獎。