今年以來,該廠堅持以效益為中心,緊扣打牢企業高質量發展基礎工作主線,堅持穩中求進,通過加強過程管控及精益管理,深挖潛能,聚焦關鍵技術指標,增強職工創新能力,大力開展技術攻關,向管理要效益,向技術創新要效益,在創復吹爐齡最高紀錄的同時,三項衡量轉爐質量控制和成本管理水平的指標均創新高:轉爐噸鋼灰耗比2021年降低了8.5kg,折合降低噸鋼成本3.83元;轉爐平均終點氧比2021年降低了80ppm,折合降低噸鋼成本5.28元;煉鋼全鋼種平均碳氧積達到0.0018,提升14.28%,為提高鋼水純凈度創造了條件,真正實現高效、低耗的長壽底吹工藝,達到行業先進水平。
提升汽車鋼等高附加值產品質量,轉爐復吹是其關鍵環節,如何保證穩定的轉爐復吹效果是該廠一直攻堅的課題。該廠以提質創效為核心,成立了由管理、生產工藝、設備、崗位操作多個層面人員組成的攻關小組,加大復吹爐齡及各項關鍵指標攻關力度,對操作、質量、成本、爐況進行密切跟蹤,強化指標監控,做到日分析、日總結、周分析,對灰耗、終點氧、碳氧積等關鍵指標重點攻關、重點突破。并通過全面對標找差,提升目標定位,跑贏自身,梳理形成了“四抓、三降、二優化、一調整”轉爐復吹管控體系。
“四抓”,即抓關鍵人員,提高爐長“質量是生命線、是名片”的責任感、使命感;抓關鍵控制點,對狀態不同的風口制訂針對性措施,提高轉爐復吹效果;抓關鍵信息,充分認識鐵水狀態和影響鐵水質量的各種因素,對主原料信息加強聯絡管控;抓關鍵技能,將關鍵指標納入爐長、班組技能競賽,鼓勵職工在操作過程中創新求索。“三降”,是通過攻關和強化操作,有效降低影響鋼水質量和成本的碳氧積、終點氧、石灰消耗三個關鍵指標。“二優化”,是在對轉爐冶煉相關工藝及參數進一步優化的基礎上,重新優化全爐役復吹管理辦法,并把護爐經驗制度化,保證了轉爐復吹操作的穩定。“一調整”,是根據多次試驗比對,對爐襯磚制作原材料進行調整,加強砌筑過程的跟蹤管控,確保砌筑質量,并從開爐初期加強對爐底的維護,減緩爐底侵蝕,保證穩定復吹。
當前,面對充滿挑戰的市場形勢,該廠將不斷突破、持續創新,向更高的目標奮進,形成“力出一孔,心向一處”的高效生產新局面,生產更多優質汽車鋼及高附加值品種鋼,為企業提質創效作出更大貢獻。