煉鋼廠展現降本決心助力增效發展
9月份,東特股份煉鋼廠從技術質量、生產組織、能源降耗等幾個方面深挖降本之道——
一是壓降冶煉成本,針對不同品種生產工藝流程,優化生產組織模式,科學合理調配電爐、轉爐的生產周期,全流程壓降成本。
二是嚴格能源消耗,針對控制峰谷平用電,優化輔助設備生產節奏,包括拋丸機、修磨機、上料系統的計劃與執行,每天對各工序執行情況跟蹤,強化過程控制。
三是密切關注成本,一方面壓降原主料消耗;另一方面控制步驟費用。
四是將降本項目分解到人,中層領導帶頭開展項目,每天關注變化,及時采取措施,推動各項指標不斷向好發展。
五是定期組織培訓,向員工灌輸“質量第一”的思想,以質量提升促進降低成本。
六是大力開展“金點子”提報,從點滴抓起,從小事抓起,從每名干部職工的思想上抓起,集思廣益,為企業不斷提供創效思路。
第一軋鋼廠壓縮空氣降本項目指標創歷史最好水平
為打好降本增效攻堅戰,第一軋鋼廠迅速行動,以“節能降耗”為重點,以能源項目化為抓手,從“管、利、查、改、宣”五個方面開展能源降本項目,制定一系列管理措施和有效辦法,促進8月份壓縮空氣使用量創歷史最好水平。
一是“管”,強化日常管控工作助力能源降本。
二是“利”,充分利用能源環保信息化系統。
三是“查”,每天進行漏點檢查全面整改。
四是“改”,通過設備技術改造實現可智能化控制。
五是“宣”,做好節能降耗從小事做起宣傳工作。
動力廠:將修舊利廢降本增效形成新常態
圍繞降本增效,動力廠檢修團隊不等不靠,依靠自身力量積極開展修舊利廢,倡導員工多提簡便實用的小點子、小竅門和小建議,他們流傳著這樣一句話:先想辦法修一修,不能用了再換。
針對大棒水泵站旋流井內滲漏情況,動力廠點檢站積極動腦、不等不靠,從內部挖掘潛力,修復有利舊價值的舊水泵,將原來280KW配套真空泵改為160KW自吸泵,不僅節省新設備采購費用,同時有效降低電機能耗,預計年節省電費30萬元。
在此基礎上,檢修團隊想方設法解決小故障、小難題,提高工作效率,針對蒸汽站除渣機礦鏈尾輪易損壞問題,檢修人員積極動腦,對尾輪軸套及部位位置加固調整,有效開展“小改小革”,延長設備使用壽命,減少了反復維修的費用。
“修舊利廢會上癮,當廢舊的設備修復后投入生產,就為自己的小點子、小創意而自豪”,這是動力廠檢修團隊的真實體驗。在檢修團隊的引領下,各班組積極效仿,修舊利廢降本增效已然形成新常態。