日前,建龍阿鋼豎爐生產MgO熔劑型球團礦取得成功,球團各項指標皆滿足入爐要求,有效的降低了燒結鎂負荷,優化了原料結構,改善了燒結礦和球團礦的冶金性能,為高爐穩定創造了條件,也為盤活豎爐閑置產能、提高球團礦入爐比例奠定了基礎。
今年年初,建龍阿鋼結合豎爐產能過剩的實際以及保持高爐穩定的中心目標,確立了將燒結鎂負荷轉移至球團,降低燒結鎂負荷,保持爐渣成分穩定,實現燒結和球團提質的攻關項目。該技術的難點在于如何避免配加熔劑后的生球爆裂,熔劑型球團礦焙燒過程的豎爐粘結,解決生產熔劑型球團礦質量下滑等因素。為此,煉鐵廠與東北大學聯合組建項目組,通過充分溝通,反復論證對含MgO熔劑逐一甄選,對豎爐粘結控制、熔劑型球團提質等相關環節分析把握,對熔劑臺秤、配料倉、生產方案等工作進行周密準備。遵循科學基礎研究,小試突破、中試驗證、工業實施的攻關原則,最終實現了MgO熔劑型球團技術上新突破。目前豎爐生產MgO球團穩定,爐況各項指標正常,熟球抗壓強度達到2450N,球團中MgO含量達到2.0%左右,順利的實現了燒結工序MgO向球團工序的轉移。
下一階段,建龍阿鋼將在此技術基礎上,探索豎爐生產鈣鎂復合熔劑型球團礦工藝,穩步提升球團入爐比例,探討高球比低碳冶煉技術,踐行低碳發展理念,逐步形成建龍阿鋼數智化轉型和綠色低碳發展并駕齊驅的新局面。