近日,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼工序緊扣硬仗工作清單,從技術創新上下功夫,尋找節能降耗“金點子”,深挖內部降本增效潛能,不斷提升精細化管理水平。
為解決線材生產過程中液壓油、潤滑油泄漏導致設備故障及費用增加的問題,該工序成立攻關小組,對油品安全有效儲存進行研討,以原吐絲機保護罩液壓站閑置油箱作為基礎,巧妙地加裝粗濾筒、精濾筒以及循環油泵,開發出油品過濾凈化裝置。該裝置的核心在于對回收后的污染油品進行處理,降低揮發性物質釋放。同時,該攻關組采用加熱工藝,使油品溫度達到適宜凈化的溫度范圍,通過過濾技術、除水凈化等過程,進一步提升潤滑油的潔凈度和穩定性,從而達到油品凈化、循環利用的目的。據統計,該裝置使用后,每月可處理污染油品6至8桶,凈化后的油品重新投入到生產中,年可創效20余萬元。
為確保電氣設備穩定運行,該攻關組通過測量和繪制圖紙,現場實地觀察分析,發現精軋勵磁繞組的引出線受高溫環境影響發生了氧化反應,導致線徑逐漸減小,影響電機正常運轉。該攻關組對電機運行情況進行監測,拆除氧化老舊線路,對精軋勵磁繞組的引出線進行延長處理。電機在連續運行72小時后,精軋電機勵磁線的溫度下降25攝氏度左右,不僅滿足電機高強度運轉需求,而且整個項目可節約外委費用7.94萬元。