5月份,方大萍安鋼鐵深入對標挖潛,通過工藝優化、技術改造、精細作業,使鋼筋實物成材率達到98.24%、線材綜合成材率達到99.14%,雙雙創造月度最好紀錄。
今年初以來,方大萍安鋼鐵開展了“突破歷史最好指標”的攻關,并制訂下發了噸材考核利潤“賽馬”方案和2024年降本方案,明確了新的目標,也調動了員工攻關的積極性。為實現降本創效,該公司軋鋼工序強化生產管理,進一步提高產品成材率。方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠一方面通過調整出鋼節奏,縮短間隔時間,提高各品種規格的機時產量,使品種規格機時產量高于連鑄機的機時產量,提高坯料熱裝率,降低氧化燒損率;另一方面加強軋制過程質量把關,優化飛剪剪切精度程序,提高飛剪頭尾剪切長度的精確度,降低生產過程切損率。同時,該軋鋼廠抓好鋼筋切分軋制工藝控制,使成材率、負偏差、定尺率得到全面提升;縮短高線軋機空轉時間,將吐絲間隔平均時間由8秒縮短至5.5秒,加快生產節奏。此外,湘東軋鋼廠確保軋制工藝穩定,加強設備點巡檢,縮短非故障停機時間,提高機時產量,最大限度減少軋廢量,提高成材率。