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龍鋼高爐爐缸凍結(jié)處理

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-09-09  作者:曹治民 陳智平 雷曉海 計 策  瀏覽次數(shù):490
 
關(guān)鍵詞: 高爐 爐缸凍結(jié) 事故
核心提示:摘 要 :龍鋼近年來發(fā)生過多起爐缸凍結(jié)事故,著重對4號高爐爐缸凍結(jié)事故進行了分析,重點介紹龍鋼處理爐缸凍結(jié)事故的措施,通過加強高爐操作,采取合理的操作制度,完善各類操作預(yù)案,杜絕事故發(fā)生。從2008年12月8日新2號高爐點火投料起,新的一輪設(shè)備更新和日益嚴格的環(huán)保要求下,龍鋼的八座小高爐(有效總?cè)莘e1749m3)相繼退役,完成了歷史使命。二座1280 m3高爐、兩座1880m3高爐相繼順利建成投產(chǎn),龍鋼煉鐵高爐生產(chǎn)進入了一個新的里程碑。產(chǎn)量指標較前有了質(zhì)的飛躍,但隨之而來的生產(chǎn)、設(shè)備事故充分暴露出了技術(shù)力
 龍鋼高爐爐缸凍結(jié)處理

曹治民 陳智平 雷曉海 計 策

(陜西龍門鋼鐵有限公司煉鐵廠)

龍鋼近年來發(fā)生過多起爐缸凍結(jié)事故,著重對4號高爐爐缸凍結(jié)事故進行了分析,重點介紹龍鋼處理爐缸凍結(jié)事故的措施,通過加強高爐操作,采取合理的操作制度,完善各類操作預(yù)案,杜絕事故發(fā)生。

關(guān)鍵詞 高爐 爐缸凍結(jié) 事故

1 引言

從2008年12月8日新2號高爐點火投料起,新的一輪設(shè)備更新和日益嚴格的環(huán)保要求下,龍鋼的八座小高爐(有效總?cè)莘e1749m3)相繼退役,完成了歷史使命。二座1280 m3高爐、兩座1880m3高爐相繼順利建成投產(chǎn),龍鋼煉鐵高爐生產(chǎn)進入了一個新的里程碑。產(chǎn)量指標較前有了質(zhì)的飛躍,但隨之而來的生產(chǎn)、設(shè)備事故充分暴露出了技術(shù)力量的薄弱和操作經(jīng)驗的嚴重不足。3號、4號高爐爐缸凍結(jié)事故的發(fā)生最為典型,事故造成的損失是慘重的,教訓(xùn)是深刻的。

2 爐缸凍結(jié)事故

2.1 事故概況

2013年3月23日夜班3時50分左右,4號爐7號風(fēng)口小套燒損(工業(yè)水冷卻),大量焦炭噴出,高爐休風(fēng)處理事故。24日送風(fēng)恢復(fù)期間風(fēng)口頻繁燒損,大量冷卻水進入爐缸,渣鐵放不出,最終形成爐缸凍結(jié)事故。4號高爐是2013年11月6日休風(fēng)13日噴涂后恢復(fù)由于大量的反彈料沒有扒出,恢復(fù)期間急于求成,大量燒損風(fēng)口小套和中套,加之發(fā)現(xiàn)不及時大量冷卻水進入爐缸, 形成事故。3號高爐2013年12月25日按計劃進行36小時檢修,恢復(fù)期間由于對原燃料的質(zhì)量嚴重下滑因素估計不足,恢復(fù)進程過快,爐缸熱量不足,滲液性差,渣鐵出不凈,用風(fēng)過快,導(dǎo)致風(fēng)口大量燒損,頻繁休風(fēng)復(fù)風(fēng),最終造成爐缸凍結(jié)事故。

2.2 事故損失

三次事故共計燒損中小套55個,焦炭消耗 800余噸,氧管燒損15捆每次恢復(fù)都在10—15天時間,產(chǎn)量的影響和對上下道工序的影響是非常大的。龍鋼煉鐵人特別是高爐操作者心里都是沉甸甸的,各方壓力而至,痛定思痛,煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo)班子多次組織各種形式的分析研討會,鼓勵大家暢所欲言,認真總結(jié)恢復(fù)過程中的不足,肯定長處。教訓(xùn)是沉重的。做好總結(jié),來日方長。

2.3 重點對4號高爐3月23日因養(yǎng)護小套燒開處理不當(dāng)而造成的事故進行分析。

2.3.1 事故經(jīng)過

3月23日夜班3時50分(鐵后10分鐘左右),7號風(fēng)口小套突然擊穿(工業(yè)水冷卻),大量焦炭噴出,形成事故。4時10分左右緊急休風(fēng)處理,更換中套5個、小套5個;于24日中班22:40分開12個風(fēng)口送風(fēng)(南場),恢復(fù)期間爐溫低、渣鐵流動性差,送風(fēng)恢復(fù)期間風(fēng)口頻繁燒損,大量冷卻水進入爐缸,渣鐵放不出,最終形成爐缸凍結(jié)事故。渣鐵不能及時排出,導(dǎo)致25日白班10:05分,16號風(fēng)口再次燒穿,焦炭、渣鐵噴出,高爐緊急休風(fēng),造成所有送風(fēng)的風(fēng)口(12個)全部灌死;更換送風(fēng)裝置及風(fēng)口后,于27日5:53分開14號風(fēng)口送風(fēng),因渣鐵放不出,28日5:03分鐘第三次休風(fēng),燒通13、14號風(fēng)口與鐵口之間通道,于29日20:50分開13、14號風(fēng)口送風(fēng),恢復(fù)期間逐漸加風(fēng),共捅全15個風(fēng)口;因北邊風(fēng)口捅不開,于4月1日10:28分休風(fēng)處理北邊堵死的風(fēng)口,燒開后重新堵風(fēng)口(北邊11個),于14:15分開南邊15個送風(fēng),根據(jù)恢復(fù)狀況逐漸加風(fēng)捅風(fēng)口,于3日白班9時所有風(fēng)口全開,至3日中班爐況恢復(fù)正常。

2.3.2 事故原因

(1)7號風(fēng)口小套2月25日漏水,長期通工業(yè)水冷卻養(yǎng)護(27天),未及時更換是造成此次風(fēng)口噴焦炭事故的主要原因。

(2)7號小套擊穿后工長休風(fēng)不果斷,造成大量焦炭噴出,燒壞短管、排氣管、水管閥門等設(shè)備,增加事故損失。

(3)一次休風(fēng)后送風(fēng)恢復(fù)過程渣鐵流動性差、出不凈,造成風(fēng)口二次擊穿,大量冷卻水進入爐內(nèi),是形成爐缸凍結(jié)的主要原因。

2.3.3 本次經(jīng)驗教訓(xùn)

(1)針對漏水的風(fēng)口套要加強監(jiān)護,嚴格控制水溫差<8℃,同時養(yǎng)護的時間不宜超過5天,超出規(guī)定要求必須組織更換。

(2)處理非常爐況時,不得盲目樂觀,必須選擇合適的送風(fēng)制度,控制合理冶強,增加出鐵次數(shù),確保出凈渣鐵,防止?fàn)t況反復(fù)。

(3)提高高爐工長和當(dāng)班調(diào)度主任應(yīng)對突發(fā)事故的處理能力,要求必須在最短時間內(nèi)采取有效措施,減少事故損失。

(4)堵風(fēng)口時必須堵嚴、堵好,杜絕送風(fēng)后風(fēng)口自動吹開延長了爐況的恢復(fù)進程。

3 爐缸凍結(jié)的原因

3.1 爐況失常

在很多情況下,由于原燃料質(zhì)量變差或基本操作制度不當(dāng)引起高爐爐況失常。連續(xù)性的崩料、坐料,使大量未經(jīng)充分還原的爐料進入高爐下部,在進行直接還原時吸收大量熱量。如果此時減風(fēng)、減輕負荷、加凈焦等措施不到位,就可能引起爐況大涼,甚至導(dǎo)致爐缸凍結(jié)。

有些高爐爐缸凍結(jié)起源于惡性管道。惡性管道發(fā)生時煤氣分布嚴重失常,其熱能、化學(xué)能不能得到有效利用,管道伴隨的崩料使大量生料降到高爐下部,使本來正常的爐溫驟然下降,可能引發(fā)爐缸凍結(jié)。

崩料、坐料,特別是發(fā)生在已經(jīng)爐涼時的崩料、坐料,一般伴有風(fēng)口涌渣、灌渣。惡性管道伴隨的崩料,也常引發(fā)風(fēng)口灌渣,甚至風(fēng)口燒穿。無論風(fēng)口燒穿或灌渣,特別是多個風(fēng)口灌渣,必須休風(fēng)處理,而爐缸凍結(jié)則往往發(fā)生在這種休風(fēng)以后。

3.2 操作失誤

爐缸凍結(jié)的前奏是爐涼。高爐爐溫在一定范圍內(nèi)波動本來就是正常現(xiàn)象,而導(dǎo)致爐缸凍結(jié)的爐涼則往往是由于操作不當(dāng)引起的,即由爐涼而劇冷,最后到凍結(jié)。

龍鋼3號高爐爐缸凍結(jié)案例,是在原燃料質(zhì)量嚴重下滑的情況下未及時調(diào)整檢修計劃中休風(fēng)料的組成引起的。更多的事故可歸結(jié)為工長操作經(jīng)驗不足,對爐溫走勢反向判斷,進行反向調(diào)劑。例如,在爐溫向涼的情況下反而采取降風(fēng)溫、提負荷、撤煤量、加風(fēng)量等措施,或調(diào)劑力度不當(dāng),使?fàn)t溫進一步向涼,甚至發(fā)展到劇冷、爐缸凍結(jié)。這就是所謂“小失誤引來大事故”。

當(dāng)然還有“大失誤”引發(fā)的爐缸凍結(jié),龍鋼老4號高爐(原205m3高爐)多年前曾發(fā)生過因裝料程序錯誤,礦石數(shù)量輸入錯誤拉壞爐頂天輪,導(dǎo)致爐缸凍結(jié)的嚴重事故。

高爐長期嚴重發(fā)展邊緣,長期低料線作業(yè),往往引起爐涼乃至爐缸凍結(jié),也值得警惕。

3.3 大量冷卻水漏入爐缸

向爐內(nèi)漏水的可能是冷卻壁,也可能是風(fēng)口。在較長時間休風(fēng)未對漏水的冷卻設(shè)備處理,龍鋼2005年450m3高爐在計劃檢修過程中由于沒有發(fā)現(xiàn)多塊冷卻板漏水,休風(fēng)期間爐內(nèi)沒有熱源水蒸發(fā)量小,沒有壓力使漏水量加大。這一來大量水容易流入爐缸,使?fàn)t內(nèi)殘存的渣鐵冷凝,復(fù)風(fēng)時打不開鐵口,形成爐缸凍結(jié)。

3.4 長期休風(fēng)或封爐

即使沒有冷卻設(shè)備漏水,長期休風(fēng)也是誘發(fā)爐缸凍結(jié)的常見原因。長期休風(fēng)時爐內(nèi)沒有新的熱量產(chǎn)生,存料處于逐漸冷卻狀態(tài),如果停爐或者封爐方案有誤,就可能在復(fù)風(fēng)時發(fā)生爐缸凍結(jié)。這些失誤可能包括:

(1)休風(fēng)料或封爐料中凈焦不足。

(2)復(fù)風(fēng)后續(xù)爐料負荷過重。

(3)休風(fēng)前渣鐵未出凈。

(4)休風(fēng)期間風(fēng)口未堵嚴,或爐殼開裂未處理,吸入空氣使?fàn)t內(nèi)焦炭燃燒。

3.5 設(shè)備事故誘發(fā)

如果開爐前試車不充分,常會造成頻發(fā)的設(shè)備事故,引起高爐較長時間的反復(fù)休風(fēng)。由于開爐初期爐體各部門未經(jīng)充分預(yù)熱,這種情況下容易造成爐涼,甚至發(fā)展成爐缸凍結(jié)。

突然發(fā)生的、重大的設(shè)備事故,往往造成高爐緊急的、長期的休風(fēng)。由于事先在配料、出鐵方面毫無準備,休風(fēng)時還可能造成風(fēng)口大面積灌渣,復(fù)風(fēng)時很容易發(fā)生爐缸凍結(jié)。2008年龍鋼1280m3高爐上料溜槽鋼絲繩斷裂、煤氣總管拉裂移位,造成的長期休風(fēng),這兩個事故雖然尚未達到爐缸凍結(jié)的程度,實際上爐缸也已基本處于“凝結(jié)”狀態(tài)。

3.6 原燃料質(zhì)量惡化

原燃料質(zhì)量惡化,特別是焦炭強度、熱強度下降,或者堿金屬含量高,都會使?fàn)t內(nèi)料柱透氣性變壞,風(fēng)量、風(fēng)壓關(guān)系失常,引起崩料、懸料、管道等爐況失常的行程。如果處理不當(dāng),就會導(dǎo)致爐涼,嚴重時可能發(fā)展為爐缸凍結(jié)。

燒結(jié)礦強度惡化,焦炭、燒結(jié)礦篩分組成變差,也可能引起上述結(jié)果。焦炭中存在的堿金屬,對其強度其劣化作用,惡化高爐行程。

4 爐缸凍結(jié)事理故的處理

爐缸凍結(jié)事故處理的關(guān)鍵有兩點:一是熔化爐缸內(nèi)溫度低的渣鐵和爐料;二是將低溫的渣鐵從爐內(nèi)排出。

4.1 熔化渣鐵和冷料

4.1.1 加夠凈焦

爐缸凍結(jié)的根本原因是爐內(nèi)熱平衡失調(diào),必須靠外加熱源才能使?fàn)t況起死回生。加凈焦的數(shù)量因爐缸凍結(jié)的程度而不同,但應(yīng)足夠。凈焦之后的后續(xù)料,一般采取正常料間隔加凈焦的加料方法,直至接近正常負荷。負荷恢復(fù)正常的進度應(yīng)根據(jù)爐涼程度、恢復(fù)順利情況以及風(fēng)溫等條件確定。凈焦量的控制:

(1)及時,集中加焦量要大。

(2)中型高爐凈焦體積應(yīng)為爐缸容積的2-3倍。

(3)大型高爐則為爐缸容積的1倍以上。

4.1.2 形成小冶煉區(qū)

積存在爐內(nèi)的焦炭,其燃燒所產(chǎn)生的熱量不足以熔化和加熱爐內(nèi)的冷料,必須從爐頂加入凈焦,凈焦到下風(fēng)口帶,才能使?fàn)t內(nèi)的冷料順利熔化并加熱到從鐵口流出。因此,送風(fēng)初期不應(yīng)該打開多個風(fēng)口,那會使大量冷料下到風(fēng)口區(qū),加劇爐涼。等待凈焦下降到風(fēng)口區(qū)這段時間是處理爐缸凍結(jié)事故最困難,也是最關(guān)鍵的階段,要求操作者有足夠的信心和耐力。處理爐缸凍結(jié)時,開始開多少風(fēng)口是成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。開風(fēng)口數(shù)目一定要少,可視爐缸凍結(jié)的程度選用風(fēng)口總數(shù)的1/10-2/10,一般是鐵口兩側(cè)的2至4個。這樣在送風(fēng)后能在爐內(nèi)形成一個在冷料包圍中的小冶煉區(qū)域。其目的一是減少單位時間內(nèi)需要還原、熔化的冷的渣鐵,減小渣鐵排出的困難,二是減緩冷料的熔化速度,避免因冷料熔化過快,升溫速度低,拖長爐況恢復(fù)時間。加風(fēng)條件必須有足夠的爐溫做基礎(chǔ),必須在順行的前提下進行。

4.2 按單風(fēng)口風(fēng)量送風(fēng)

處理爐缸凍結(jié)送風(fēng)初期,應(yīng)按單風(fēng)口風(fēng)量操作,即每個送風(fēng)風(fēng)口的風(fēng)量與正常爐況時單個風(fēng)口的風(fēng)量大體相當(dāng)。其優(yōu)點在于:單個風(fēng)口的風(fēng)速與正常爐況相當(dāng),可保持一定深度的風(fēng)口回旋區(qū),有利于活躍局部爐缸,擴展熔化區(qū)域。在爐況好轉(zhuǎn)增加風(fēng)量時,也要遵循這一原則增加新開的風(fēng)口。初始送風(fēng)的風(fēng)溫應(yīng)采取熱風(fēng)爐能達到的最高風(fēng)溫,因為這時風(fēng)量較低,向高爐的供熱仍然有限。

4.3 排出冷渣鐵

排出冷渣鐵是處理爐缸凍結(jié)事故最關(guān)鍵、最困難的工作。實際上,只要鐵口與風(fēng)口能夠貫通,冷渣鐵能排出去,處理難度就小得多,不論是計劃的還是非計劃的長期休風(fēng),要盡最大可能出好最后一次鐵,做到大噴鐵口。長期休風(fēng)的復(fù)風(fēng)以前,不論爐內(nèi)積存多少渣鐵,都應(yīng)盡量挖出鐵口周圍幾個風(fēng)口下面的焦炭和冷凝物,填以新的焦炭。但是大型高爐鐵口與風(fēng)口之間距離大,挖空很難,但盡可能多挖一些。

4.4 慢捅風(fēng)口

送風(fēng)風(fēng)口與正式鐵口貫通,鐵口能流出渣鐵,標志爐缸凍結(jié)最困難的時期已經(jīng)過去,此后轉(zhuǎn)入擴大戰(zhàn)果,全面恢復(fù)路況階段。但是,這個階段最容易犯的錯誤和最忌諱的是急性,捅風(fēng)口過早、過快。這會導(dǎo)致路況恢復(fù)工作返工,延長處理時間。這個階段爐缸熱量不足,大量冷料下來后爐溫向涼,甚至重新造成凝結(jié),使渣鐵排出不順。因此,捅開風(fēng)口應(yīng)遵循以下3條原則:

(1)送風(fēng)的風(fēng)口明亮、活躍,并已持續(xù)一段時間,使相鄰的風(fēng)口有時間加熱。

(2)鐵口出鐵、出渣正常。

(3)每次增開風(fēng)口最多2個,即在已開風(fēng)口兩側(cè)一邊一個。不可多開風(fēng)口,也不可與已開風(fēng)口相隔捅開風(fēng)口。如遇到相鄰的風(fēng)口捅不開,必須捅隔開的風(fēng)口時,捅開風(fēng)口的時間間隔要拖長一些。

(4)每次捅風(fēng)口前都要測量新開風(fēng)口的水溫差,水溫差趨于正常后方可開相鄰風(fēng)口。

4.5 加強爐前工作

處理爐缸凍結(jié)時,爐前工作負擔(dān)很重,主溝也隨時需要清理,因此必須準備充足的人員。打開鐵口初期,一般渣鐵不多,流動性差,需要制作臨時撇渣器,以避免渣鐵不分的冶煉產(chǎn)物凝死撇渣器。

4.6 長期休風(fēng)時閉小冷卻水

在長期休風(fēng)過程中要閉小冷卻水,一般可在休風(fēng)后逐漸減少爐體冷卻水,兩天后停泵。軟水在及時補水的前提下保持自循環(huán)狀態(tài),風(fēng)口改工業(yè)水保持自循環(huán)狀態(tài)。

4.7 恢復(fù)正常

一旦鐵口能夠正常出鐵,工作風(fēng)口占到總數(shù)的90%以上,爐缸凍結(jié)處理即告圓滿完成。此后的工作轉(zhuǎn)入調(diào)整負荷、恢復(fù)噴煤、調(diào)整爐溫等操作,以逐步恢復(fù)路況順行。如果爐缸凍結(jié)處理過程沒有反復(fù),一般情況下從處理開始到基本正常大約需要1周時間。隨著高爐容積的大小和凍結(jié)程度不同,爐缸凍結(jié)的處理時間可能有一些差異。

4.8 爐缸凍結(jié)事故處理小結(jié)

爐缸凍結(jié)事故的處理有時相當(dāng)困難,特別是在等待焦炭下達、風(fēng)口涌渣、鐵口也燒不開的情況下。這時需要操作者有足夠的耐心、信心和毅力,相信按照正確的方法一定能處理好。在恢復(fù)過程中切忌急躁,開風(fēng)口、加負荷、加風(fēng)量、恢復(fù)噴煤等操作都要循序漸進,避免返工,避免欲速而不達。

5 事故整改措施落實

5.1 高爐事故狀況下的減風(fēng)操作(一般事故狀態(tài)下,高爐工長患得患失操作不夠果斷是誘發(fā)重大事故的關(guān)鍵)

5.1.1 原則:龍鋼高爐在事故狀況下需要緊急減風(fēng)操作,在降低高爐事故損失的情況下,也要兼故風(fēng)機、煤氣系統(tǒng)的安全。

5.1.2 高爐工長減風(fēng)及放風(fēng)操作規(guī)定

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5.2 高爐事故狀況下的減風(fēng)操作

原則:高爐在事故狀況下需要緊急減風(fēng)操作,在降低高爐事故損失的情況下,也要兼故風(fēng)機、煤氣系統(tǒng)的安全。

6 結(jié)語

6.1 龍鋼煉鐵廠完善各類預(yù)案(煉鐵廠隨后整理各類預(yù)案12個),并組織所有高爐操作和管理人員學(xué)習(xí),提高操作人員應(yīng)對事故的能力,各類事故大幅降低。

6.2每天組織爐況分析會,確定操作參數(shù),控制好上下限,保證爐況久穩(wěn)長順。

6.3 原燃料條件豪無起色,指標下滑。認真研究目前原料條件下高爐最優(yōu)指標,操作參數(shù),防止事故是當(dāng)前煉鐵頭等大事。

7 參考文獻

[1] 張壽榮,于仲潔編著.高爐失常與事故處理[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2012年1月.

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