隨著高爐對燒結(jié)礦產(chǎn)量的需求增大,燒結(jié)對燃料的需求量隨之增加。由于內(nèi)部焦粉供應(yīng)緊張,不能滿足燒結(jié)正常生產(chǎn)的燃料需求,而外購焦粉又會增加燒結(jié)生產(chǎn)成本。針對這種情況,該廠技術(shù)人員石江山和煉鐵部原料專業(yè)員孟令杰,通過深入研究燃料性能、綜合分析生產(chǎn)效益,提出通過外購京西煤來替代部分焦粉的建議。
為保證京西煤的順利配加,燒結(jié)分廠成立了“煤粉替代”攻關(guān)小組,借鑒其他鋼鐵廠配加京西煤的經(jīng)驗,按照一定的燒結(jié)技術(shù)參數(shù),分別進(jìn)行燒結(jié)杯實驗和燒結(jié)工業(yè)試驗,研究京西煤在不同比例、粒度、水分下對燒結(jié)礦的影響,逐步加大配比,摸索最佳技術(shù)參數(shù)。配加京西煤初期,攻關(guān)小組成員和四班操作人員制定了詳細(xì)的生產(chǎn)組織方案:在燒結(jié)機(jī)下料處增加松料器,同時適當(dāng)控制壓料板的高度,調(diào)整料層的壓入率,改善燒結(jié)的透氣性;優(yōu)化燃料破碎流程,將京西煤使用專用四輥進(jìn)行單獨(dú)破碎,減少京西煤的粒度波動;對現(xiàn)場控制料倉的程序進(jìn)行優(yōu)化改善,保證京西煤和焦粉的配加比例可調(diào)可控;制定和細(xì)化配加京西煤操作方案,確保配加后燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。經(jīng)過一系列準(zhǔn)備,燒結(jié)分廠開始逐步加大京西煤的配加比例,同時根據(jù)前期的實驗參數(shù)逐步進(jìn)行優(yōu)化,成功實現(xiàn)了京西煤替代部分焦粉的目標(biāo)。通過“煤粉替代”,燒結(jié)分廠2015年降低燃料成本2800萬元。