除塵效果差成制約生產(chǎn)的瓶頸
攀鋼釩公司煉鐵廠3號、4號搗固焦?fàn)t不僅具備改良焦?fàn)t工藝的搗固技術(shù),還采用了自動化、機構(gòu)化、搗固密度大的搗固機械,滿足了大型高爐對焦炭質(zhì)量的要求,保證了高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行和節(jié)能降耗的需要。
2013年,攀鋼釩公司對搗固焦?fàn)t除塵設(shè)備工藝進(jìn)行改造,新增一套地面焚燒加洗滌式除塵工藝。但由于場地等原因,設(shè)計專家對現(xiàn)場實際工況數(shù)據(jù)測算失誤,在試車期間引發(fā)焚燒爐蓄熱能力不足、除塵煙氣燃燒不完全、除塵管線阻力較大等問題,使得新增除塵工藝的功效不能完全顯現(xiàn)出來。
面對一系列制約除塵效果的問題,攀鋼釩公司煉鐵廠牢固樹立主體責(zé)任,反復(fù)測量數(shù)據(jù),深入分析討論,改進(jìn)措施,最終形成了在爐內(nèi)砌筑蓄熱磚,增加蓄熱體和煤氣管道的施工方案。該方案實施后達(dá)到了預(yù)期效果,裝煤除塵改造取得初步成效。
推焦車取代導(dǎo)煙車效果明顯
盡管裝煤除塵改造效果明顯,但改造后的除塵系統(tǒng)運行一段時間后,出現(xiàn)了洗滌煙氣后的酸性循環(huán)水易腐蝕洗滌塔、除塵管線嚴(yán)重堵塞、爐頂導(dǎo)煙車能力下降等問題,嚴(yán)重影響裝煤除塵效果。為此,該廠經(jīng)過反復(fù)試驗摸索后,于2014年底對洗滌循環(huán)水池、洗滌塔體、除塵風(fēng)機、除塵管線等進(jìn)行了更換和優(yōu)化,并提出停用導(dǎo)煙車,由推焦車代替導(dǎo)煙車的改進(jìn)方案。點檢和維修二作業(yè)區(qū)立即對此方案進(jìn)行論證和施工。“碳化室的溫度達(dá)到1000多攝氏度,不出焦的時候,爐頂溫度為60~70攝氏度,出焦的時候溫度會更高。”點檢和維修二作業(yè)區(qū)作業(yè)長介紹,在這樣的條件下,該作業(yè)區(qū)職工利用出焦間隙施工,成功讓推焦車取代了導(dǎo)煙車,裝煤冒煙問題逐步減少,并順利通過了攀枝花市環(huán)保局的環(huán)保驗收。
協(xié)同作戰(zhàn)攻克煙塵外溢難題
今年初以來,由于3號、4號焦?fàn)t機側(cè)煙氣捕集口在高溫烘烤中嚴(yán)重變形,除塵效果逐漸變差。攀鋼釩公司煉鐵廠發(fā)揮團(tuán)體作戰(zhàn)的優(yōu)勢,激發(fā)廣大職工的力量攻堅克難。該廠二煉焦作業(yè)區(qū)甲班倒班作業(yè)長憑借在搗固焦?fàn)t一線多年的操作經(jīng)驗,提出“搗固焦?fàn)t裝煤除塵六步操作法”,通過控制煤餅進(jìn)入炭化室的速度,減緩裝煤過程中瞬間產(chǎn)生的大量煙氣。
8月份以來,該廠二煉焦作業(yè)區(qū)經(jīng)過10多次推焦試驗,對捕集口尺寸和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化改造,基本杜絕了裝煤時煙氣外溢的現(xiàn)象,為工藝優(yōu)化改造探索出了新路徑。在裝煤除塵改造過程中,該作業(yè)區(qū)設(shè)備系加強工藝改造施工過程的管控,提高施工質(zhì)量,優(yōu)化施工方案。
11月27日,攀鋼釩公司職工經(jīng)過上下團(tuán)結(jié)協(xié)同作戰(zhàn),成功對該煉鐵廠3號、4號焦?fàn)t100多個爐號的側(cè)捕集口進(jìn)行了全面優(yōu)化改造,解決了裝煤時煙塵外溢的難題,為攀枝花市藍(lán)天白云工程貢獻(xiàn)了一份力量。