進(jìn)入8月份以來,焦化廠針對多雨高溫的情況,狠抓設(shè)備管理。為降低非計劃停機(jī)時間,保證干熄焦設(shè)備正常運(yùn)行,該廠對設(shè)備提前管控,出現(xiàn)設(shè)備故障,第一時間快速處理。針對提升機(jī)和雙叉溜槽等機(jī)械部分故障率高的問題,組成以鉗工組為主體的技術(shù)攻關(guān)小組,聯(lián)合操作一線職工,開會討論,發(fā)揮大家的主觀能動性,制定出多套解決思路及方案,逐一進(jìn)行測試,對各項方案進(jìn)行效果比較,篩選出最佳方案,力爭將設(shè)備故障降到最低。對于電氣及儀表自動化維護(hù)方面,針對各配電室溫度高,導(dǎo)致電氣設(shè)備及PLC系統(tǒng)多次出現(xiàn)故障的情況,該廠加強(qiáng)對各配電室空調(diào)的巡檢頻率,由原來一日1次改為一日3次,一旦空調(diào)出現(xiàn)問題,迅速組織人員進(jìn)行搶修,保障電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。設(shè)備管理專業(yè)將各類電路圖紙復(fù)印后分發(fā)給維修人員,組織大家進(jìn)行學(xué)習(xí),提高維修人員了解設(shè)備性能的能力;結(jié)合平時積累的故障事例,組織全部電氣儀表人員學(xué)習(xí)干熄焦常見故障的處理方法,避免同類故障再次出現(xiàn)。此外該廠分管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備專業(yè)與維修管理人員輪流帶隊值班,現(xiàn)場解決問題;大力開展區(qū)域設(shè)備承包制,每班進(jìn)行三次設(shè)備巡檢,使崗位操作工能夠及時處理設(shè)備小故障。通過上述多種措施,該廠干熄焦區(qū)域設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯提升,為干熄焦穩(wěn)順生產(chǎn)提供了堅實的保障。