9月份以來,東北特鋼集團撫順特鋼連軋廠積極開展降本節(jié)支工作,他們從內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)入手,深挖設備潛能,對軋制240mm×240mm連鑄坯的生產(chǎn)工藝進行了優(yōu)化,減少軋制兩道次,此舉不僅提高了軋機生產(chǎn)效率,而且預計每年可為連軋廠降本節(jié)支6.6萬元。
以往,該廠將240mm×240mm連鑄坯軋制成φ76.5mm規(guī)格的產(chǎn)品時,需通過12架連軋機軋制成材。為降低成本費用,提高生產(chǎn)效率,該廠技術科軋機專責對該規(guī)格鋼材軋制工藝進行了現(xiàn)場調(diào)查、工藝分析和理論計算,最后確定在不更改整體軋機配置的前提下,減少軋制道次,大幅度減少軋機電耗,減少兩道次軋制,每小時可減少電耗1100千瓦。
上述優(yōu)化工藝措施于9月份實施,通過3個月的試生產(chǎn),軋制出的鋼材尺寸及各項性能指標均達到標準要求,工藝優(yōu)化試驗取得成功。截止到11月底,該廠共計生產(chǎn)此規(guī)格鋼材4個批次,軋機用時23.8小時,減少電耗26180千瓦,合計降本節(jié)支1.3萬元。