持續(xù)推進高效、緊湊
靈活、低成本的生產(chǎn)模式
一是從日生產(chǎn)排程策劃、棒線轉(zhuǎn)換、設(shè)備保障等方面入手,確保棒線軋機“一爐對兩線”、低耗、高效、集中生產(chǎn);
二是優(yōu)化品種及組距結(jié)構(gòu),推進換輥換槽標準化操作,提升小規(guī)格棒材及中組距線材軋制速度,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)效率;
三是對原有出鋼間隔考核辦法進行修訂,加大獎懲力度,提高班組員工對出鋼間隔的重視程度,進一步縮短出鋼間距提高機時產(chǎn)量;
四是針對嚴重影響生產(chǎn)效率及生產(chǎn)成本的突出問題進行系統(tǒng)攻關(guān);
五是對鋼絲銀亮條線常規(guī)訂貨合同進行備料,保證鋼絲銀亮條線月初生產(chǎn)的連續(xù)性,確保合同生產(chǎn)交付周期;
六是是建立重點工序單班產(chǎn)量激勵政策,調(diào)動員工積極性。元月,線材軋機日產(chǎn)量較比上月提高25.4%;棒材軋機日產(chǎn)量較比上月提高14.7%;雙高線軋機日產(chǎn)量較比上月提高8.8%;棒線軋機出鋼間隔6秒以內(nèi)占89%較比上月提高2個百分點;當月多項生產(chǎn)紀錄被刷新,1月1日白班生產(chǎn)φ16mm規(guī)格棒材班產(chǎn)量打破該規(guī)格班產(chǎn)紀錄;1月16日夜班和1月17日夜班,雙高線1#線生產(chǎn)φ5.5mm規(guī)格,班產(chǎn)量連續(xù)被刷新,創(chuàng)投產(chǎn)以來最好水平;1月25日夜班,雙高線2#線生產(chǎn)6.5mm規(guī)格,班產(chǎn)量創(chuàng)投產(chǎn)以來最好水平;1月26日白班生產(chǎn)φ25mm規(guī)格的棒材班產(chǎn)量創(chuàng)投產(chǎn)以來最好水平;1月27日夜班,棒線軋機丙班繼續(xù)高效生產(chǎn)模式,生產(chǎn)φ20-22mm規(guī)格的棒材班產(chǎn)量創(chuàng)投產(chǎn)以來最好水平;1月26日棒材軋機日產(chǎn)量打破日產(chǎn)量歷史紀錄!
狠抓設(shè)備基礎(chǔ)管理及功能恢復
提升設(shè)備保障能力
一是狠抓設(shè)備基礎(chǔ)管理,完成修訂設(shè)備基礎(chǔ)管理提升實施方案,并按EAM系統(tǒng)推進、檔案規(guī)程建立完善、備件庫房管理、特種設(shè)備管理、檢修管理等11個方面制定推進完善計劃,為設(shè)備管理提升夯實基礎(chǔ);
二是制定《熱停頻繁設(shè)備問題及解決方案對策表》,按照時間進度要求進行整改,壓降設(shè)備熱停工為高效生產(chǎn)提供保障;
三是對日常設(shè)備的維護與維修提出高標準嚴要求,針對設(shè)備故障有針對性地開展設(shè)備維護工作;
四是嚴抓能源降本工作,實行能源日脫標責任制;
五是抓設(shè)備完好率,推動設(shè)備功能恢復工作,設(shè)備改造創(chuàng)新方面取得多項成績。針對棒材精整成品打捆松問題,對收集料框進行改進,增加手動報警臂,改善效果明顯;酸洗無線通訊改造項目完成4臺搬送小車及2臺下線小車調(diào)試工作;完成3#剝皮機上料臺架缺陷整改工作提升設(shè)備運行的可靠性;銀亮條線修復2#罩式爐氮氣流量表內(nèi)部控制元件,解決流量控制失靈問題;對雙高線中軋及預精軋軋機冷卻水增加單架次控制閥門,確保每個架次的冷卻水可實現(xiàn)單獨控制,為生產(chǎn)過程中的控軋控冷提供了有力保障。