“凡是影響燒結(jié)礦質(zhì)量和成本的環(huán)節(jié),我們都要實(shí)施改造,實(shí)現(xiàn)效益最大化。”針對燒結(jié)生產(chǎn)制約因素,天鐵燒結(jié)廠領(lǐng)導(dǎo)多次提出改造要求,全員、全面降本創(chuàng)效工作不斷取得新進(jìn)展。
截至目前,燒結(jié)廠僅下料漏子改造項(xiàng)目就完成6個(gè),有效提升了燒結(jié)礦質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。
“四燒車間配六、篩分二、六轉(zhuǎn)一等皮帶機(jī)機(jī)頭漏子落差大,落料方向與皮帶平面角度大,造成物料沖擊皮帶,時(shí)有異物劃傷或穿透損傷皮帶,我們都進(jìn)行了改造,提高了皮帶利用系數(shù)。”負(fù)責(zé)具體改造的維修車間四燒區(qū)域檢修段段長于愛國介紹說。
為了讓每個(gè)下料漏子設(shè)計(jì)更合理,維修車間逐項(xiàng)梳理,對不合理漏子因地制宜,充分利用廢舊材料和邊角料,全部實(shí)施改造。
“這些材料都是我們從廢鋼里篩選出來,加工拼接完全可以再利用。”于愛國說。
根據(jù)實(shí)際情況,檢修人員針對下料情況合理設(shè)計(jì)改造方案,把落差較大的垂直或斜坡漏子角度變小,改為階梯狀漏子,有效減少了物料沖擊、杜絕劃皮帶現(xiàn)象。
經(jīng)過一個(gè)多月的努力,四燒配六、篩分二、6轉(zhuǎn)1等皮帶漏子改造相繼完成,確保了料流穩(wěn)定性,減少了皮帶劃傷和磨損現(xiàn)象,有效降低了備件材料消耗,合計(jì)可創(chuàng)效38.64萬元。