近日,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼礦業(yè)分公司自主設(shè)計無動力棒條篩,并成功將其安裝到活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運系統(tǒng)溜槽下端,徹底解決了超限塊堵料問題。此舉年可增加活性灰產(chǎn)量6000噸,節(jié)約備件費30余萬元,年可增創(chuàng)效益72萬元。
該分公司進(jìn)廠石料中含有較小比例的超限塊,其在經(jīng)過活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運系統(tǒng)時,經(jīng)常堵塞下料溜槽,造成活性灰窯停產(chǎn)事故,每年直接減少活性灰產(chǎn)量6000余噸,造成經(jīng)濟(jì)損失42萬余元。此外,石料堵塞還會劃傷皮帶,縮短皮帶使用壽命。
針對這一難題,該分公司技術(shù)人員從改造YZ1轉(zhuǎn)運系統(tǒng)入手。他們先是根據(jù)YZ1轉(zhuǎn)運系統(tǒng)的工作原理,在其溜槽下端安裝了一套棒條篩,但是由于該分公司活性灰窯為瑞士進(jìn)口設(shè)備,普通的國產(chǎn)棒條篩安裝后使用效果并不理想,偶爾還會出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。該分公司技術(shù)人員通過深入研究YZ1轉(zhuǎn)運上料系統(tǒng)并與專家溝通,經(jīng)過反復(fù)試驗,自主設(shè)計了一套無動力棒條篩,安裝后,粒度在140毫米以上的超限塊石料基本被濾除,40——80毫米粒度的石料輸送暢通。改造后,棒條篩在線運行平穩(wěn),未出現(xiàn)超限塊堵塞溜槽事故,也未發(fā)生過皮帶劃傷事故。
經(jīng)測算,該分公司活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運系統(tǒng)改造后,每月可減少停產(chǎn)時間20小時,增加產(chǎn)量500噸。另一方面,改造前,皮帶使用壽命僅為3個月,每年需更換4條皮帶,費用高達(dá)30余萬元。改造后皮帶使用壽命大幅延長,至少可連續(xù)使用18個月以上,年可節(jié)約備件費用30余萬元。