今年以來,寶鋼不銹煉鐵廠1號(hào)高爐以鐵水降本為導(dǎo)向,以勞動(dòng)競賽為抓手,通過夯實(shí)基礎(chǔ)管理,精細(xì)化操作,1至5月燃料比持續(xù)下降,均完成勞動(dòng)競賽目標(biāo)。
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),寶鋼不銹煉鐵廠兩座高爐面臨巨大的鐵水降本壓力,為此高爐分廠定期召開技術(shù)和操作人員技術(shù)例會(huì),力推降本增效工作。在高爐操作上,通過加強(qiáng)對(duì)煤氣流的控制,精細(xì)化入爐原燃料管理,在雨天及燃料比較濕黏的情況下增加篩網(wǎng)清理頻次,降低入爐粉末,取得較好效果。在設(shè)備管理上,高爐分廠通過與設(shè)備管理室的協(xié)作,對(duì)燒結(jié)篩網(wǎng)進(jìn)行了改造,使得燒結(jié)返礦率下降約2%,煤氣利用率提升3%。
截至目前,1號(hào)高爐今年實(shí)現(xiàn)降本約140萬元。
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),寶鋼不銹煉鐵廠兩座高爐面臨巨大的鐵水降本壓力,為此高爐分廠定期召開技術(shù)和操作人員技術(shù)例會(huì),力推降本增效工作。在高爐操作上,通過加強(qiáng)對(duì)煤氣流的控制,精細(xì)化入爐原燃料管理,在雨天及燃料比較濕黏的情況下增加篩網(wǎng)清理頻次,降低入爐粉末,取得較好效果。在設(shè)備管理上,高爐分廠通過與設(shè)備管理室的協(xié)作,對(duì)燒結(jié)篩網(wǎng)進(jìn)行了改造,使得燒結(jié)返礦率下降約2%,煤氣利用率提升3%。
截至目前,1號(hào)高爐今年實(shí)現(xiàn)降本約140萬元。