作為無焦化的長流程鋼鐵生產工藝,我公司燒結工序能耗占到總能耗的12.6%,僅次于煉鐵工序,居第二位。而燒結能耗中的煙氣和冷卻機廢氣顯熱占到了50%,溫度可達350℃。這些被排空的熱量不僅造成了環境的污染,同時也增加了生產成本。充分回收和利用這部分被白白放掉的熱量,讓余熱生成真金白銀,對“寒冬”中的濟鋼無疑有著重要的意義。
經過調查論證,燒結余熱發電項目于2014年5月立項啟動,9月土建施工,2015年7月2日正式投產試運。如何在最短的時間內達產達效,成為擺在動力廠和煉鐵廠面前的頭等大事。為此,動力廠余熱發電工程指揮領導小組結合煉鐵廠、工程設計施工單位,多次召開會議,協調處理發電設備運行中存在的問題。為解決人員不足的困難,廠部提出“輪值值班員”的理念,對發電人員采取輪換作業,全崗培訓的方法,培養“全能值班員”。對發電設備與燒結生產中的銜接問題,調度室多方溝通,盡力協調。為做好運行人員的技術培訓、規程固化及員工操作,技術科與發電車間共同努力,確保了發電設備正常、穩定運行。同時,廠部制訂了達產達效激勵辦法,對指標先進班組進行獎勵。
達產達效離不開煉鐵廠的默契配合。為使余熱發電早日達產,一燒、二燒車間主任高度重視與動力廠的工藝銜接,多次詢問余熱發電生產情況。根據生產特點,兩個車間在確保燒結礦質量的同時,加強巡檢和修復工作力度,減少了環冷機和帶冷機的漏風量;強化操作精度,確保終端煙氣溫度處在合理的區間;同時,加強責任教育,避免因人為操作失當和設備故障引起的短時停機,減少了余熱鍋爐解列現象的發生,有效支持了余熱發電的正常運轉。
燒結余熱發電項目的投產、達產過程告訴我們,項目(技術)節能、管理節能仍是目前我們公司節能的重要手段;充分發揮員工的聰明才智,深挖身邊的節能潛力,將會源源不斷的輸出正能量。
下圖一:燒結余熱發電廠房,占地不大
圖二:余熱發電值班室,布局緊湊
圖三:余熱發電機組,能量不小