10月份,攀鋼釩高爐鐵損率降至3.95%,再次刷新月歷史紀錄,破“四”見“三”。僅此一項,就為公司節約成本1900余萬元。
面對嚴峻的生產經營形勢,該公司將“六種發展理念”貫穿生產經營全過程。圍繞持平不虧的生產經營目標,在滿足高爐生產順行的前提下,對無水炮泥、有水炮泥等高爐爐前用輔料實施了功能承包,并實施了爐前鐵口泥套澆注等措施,為降低高爐鐵損打下了基礎。以降低高爐金屬損失率等系列經濟技術指標為切入點,不斷優化原燃料結構,優化工藝和操作,合理控制爐溫,提高冶煉效率。加快投資少、見效快的蓄鐵式主溝改造項目推進工作,為實現全流程低成本戰略目標打下基礎。當前,該公司4座高爐7條出鐵主溝已得到應用。
與此同時,該公司不斷優化生產工藝,在新3號高爐繼續采用“大批重、重負荷、循環加焦”的操作理念進行高爐調劑,使爐況穩定受控;貫徹“大高爐渣鐵量大,不間斷出鐵”的運行模式,縮短渣鐵在爐缸內的停留時間;合理安排鐵罐配送,重鐵罐盡量早送,減少鐵罐周轉時間,降低鐵損。
目前,該公司正利用2號高爐檢修時機,對高爐主溝進行升級改造。同時,抓緊對5、6號焦爐干熄焦系統進行檢修,為滿負荷下生產優質焦炭奠定基礎
面對嚴峻的生產經營形勢,該公司將“六種發展理念”貫穿生產經營全過程。圍繞持平不虧的生產經營目標,在滿足高爐生產順行的前提下,對無水炮泥、有水炮泥等高爐爐前用輔料實施了功能承包,并實施了爐前鐵口泥套澆注等措施,為降低高爐鐵損打下了基礎。以降低高爐金屬損失率等系列經濟技術指標為切入點,不斷優化原燃料結構,優化工藝和操作,合理控制爐溫,提高冶煉效率。加快投資少、見效快的蓄鐵式主溝改造項目推進工作,為實現全流程低成本戰略目標打下基礎。當前,該公司4座高爐7條出鐵主溝已得到應用。
與此同時,該公司不斷優化生產工藝,在新3號高爐繼續采用“大批重、重負荷、循環加焦”的操作理念進行高爐調劑,使爐況穩定受控;貫徹“大高爐渣鐵量大,不間斷出鐵”的運行模式,縮短渣鐵在爐缸內的停留時間;合理安排鐵罐配送,重鐵罐盡量早送,減少鐵罐周轉時間,降低鐵損。
目前,該公司正利用2號高爐檢修時機,對高爐主溝進行升級改造。同時,抓緊對5、6號焦爐干熄焦系統進行檢修,為滿負荷下生產優質焦炭奠定基礎