該廠之前的電費峰值段薄規(guī)格生產(chǎn)比例為77%,谷值段和平值段比例僅為23%.此外,由于薄規(guī)格軋制力大,軋機純軋時間長,耗電量遠遠高于常規(guī)規(guī)格。為此,該廠一方面以市場為導(dǎo)向,滿足用戶需求為前提,提升高附加值產(chǎn)品比例,另一方面積極尋找降低電費成本的攻關(guān)措施。通過深入挖掘設(shè)備潛力,以提高軋制薄規(guī)格難軋產(chǎn)品為主要攻關(guān)方向,該廠突破技術(shù)難題,優(yōu)化工藝參數(shù),保證了生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。
薄規(guī)格產(chǎn)品噸鋼價格較高,利潤空間較大,但軋制時極易在帶鋼頭部發(fā)生軋破、軋碎,在帶鋼尾部發(fā)生甩尾等問題,并使后續(xù)生產(chǎn)的帶鋼產(chǎn)生硌印、鐵皮、卡鋼幾率大大增加,會對薄規(guī)格產(chǎn)品特別是極限規(guī)格產(chǎn)品批量生產(chǎn)帶來困難。為此,該廠成立了薄規(guī)格躲峰生產(chǎn)攻關(guān)小組,通過精細化的創(chuàng)新管理,結(jié)合技術(shù)改進,長期跟蹤薄規(guī)格生產(chǎn),優(yōu)化各種參數(shù),改良工藝和管理方式,制訂合理的控制措施,用正式規(guī)定指導(dǎo)操作工實際操作,使薄規(guī)格穩(wěn)定性大大提高,在夜班排產(chǎn)也按照流程穩(wěn)定軋制,有效提高了薄規(guī)格軋制穩(wěn)定性。由于白天不利于薄規(guī)格產(chǎn)量增加,而且耗電量成本較大,改變原有的生產(chǎn)操作方式,避開了電費高峰值段,使薄規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)批量化和常態(tài)化,并進一步提升了整體技術(shù)水平,推動產(chǎn)品實物質(zhì)量不斷提高,產(chǎn)品升級換代,實現(xiàn)了噸鋼效益最大化。
去年下半年以來,該廠加大薄規(guī)格躲峰生產(chǎn)的力度,提高薄規(guī)格產(chǎn)量,降低薄規(guī)格生產(chǎn)電耗成本。1700、2300生產(chǎn)線調(diào)度室和生產(chǎn)管理室,每天和計劃員進行溝通,合理提高電費谷值段和平值段的比例。專業(yè)技術(shù)人員長期跟蹤調(diào)試等舉措,提高了薄規(guī)格生產(chǎn)的穩(wěn)定性和質(zhì)量的可控性。經(jīng)過半年多的不懈努力,薄規(guī)格產(chǎn)品在夜班谷值平值生產(chǎn)已經(jīng)趨于穩(wěn)定,甩尾卡鋼幾率大大減少,質(zhì)量顯著提高。